据报道:“4月份以来,球团矿冶炼试验已经进行了25个炉次,我们正在密切关注试验过程,并对试验结果进行对比分析。”
5月18日,从钛业公司科技部门获悉,由集团公司立项的微细粒级钛精矿冶炼钛渣工程化技术研究项目,在研究院粘结剂优选试验的基础上,已进入了钛业公司压球冶炼工业化试验阶段。
据了解,钛业公司和研究院早在2008年就共同开展了球团矿冶炼钛渣工业试验,在钛冶炼厂一期电炉进行了7炉冶炼试验,确定了使用微细粒级钛精矿冶炼钛渣的工艺路线。
为实现资源本地化,解决本地资源与电炉的配合问题,攀钢启动了本地矿钛渣工程化技术研究。将钛矿球团应用于大型钛渣电炉冶炼,这在国内尚属首次。
据悉,攀钢拥有国内首台最大的钛渣冶炼电炉。在生产钛渣的原料中,攀枝花矿的流动性较强,对电炉炉膛冲刷严重;若冲刷掉内部挂渣层后,将会对电炉寿命造成一定影响。因此,一直以来,在电炉正常冶炼过程中,攀枝花矿的使用比例在30%左右。
近年来,攀枝花微细粒级钛精矿粒度组成发生了很大变化,-200目的物料超过70%。若粉矿直接入炉,将造成电炉冶炼过程中物料粒度过细、透气性差、泡沫渣多等异常情况。
在当前资源极度紧缺、外购矿石极度困难的情况下,加快推进本地矿使用比例的科研进程,尽快找到符合攀钢电炉冶炼特点的冶炼方法,摸索出合适的工艺参数,避免在资源上受制于人,显得格外重要。
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